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“改造后的滑触线运行稳定,当月就节约维修成本3.2万元;喷涂了新材料后,变电站再没发生过污闪,年省维保费7万元;投入8.9万元安装应急水塔,有效规避了潜在损失12万元......”在广西百矿铝业有限公司(以下简称“百矿铝业”)生产一线,这些由员工主动发现、推动实施的技术改进,正成为企业安全与效益双提升的生动注脚。
这一切,源于一个创新项目的落地,作为百色市实施广西企业安全发展项目的首批试点企业,百矿铝业在过去半年多时间里,通过搭建一个以一线员工为主体的“安全发展改进小组”,成功探索出一条“全员参与、闭环管理、持续改进”的安全治理新路径,让安全管理从传统的“自上而下”的监督,转变为“自下而上”的自觉。
60%是一线员工,让最熟悉现场的人做决策
项目成功的关键,首先在于组织的重构。百矿铝业成立了由总经理担任组长的“安全发展改进小组”,小组的15名成员中,来自电解、天车、供电、检修等关键岗位的一线员工代表9人,占比高达60%。

百矿铝业公司安全发展改进小组会议现场
同时,该公司配套出台了《企业安全发展项目目视化方案》《企业安全发展项目内部宣传方案》《安全发展改进小组工作细则》等一系列配套方案制度,确保这个“小机构”能发挥“大作用”。

百矿铝业制定的系列企业安全发展项目配套方案和制度
“我们每月定期开3—4次会议,一线员工和管理层坐在一起,共同讨论安全管理议题。”该公司安环科科长张贵植介绍。会议聚焦《有色金属行业重大事故隐患判定标准》和生产实际,审议员工通过扫码等便捷渠道提交的隐患报告与改进建议。自2025年9月项目启动以来,这样的会议已举行了数十次,确保了基层声音能被直接听见、有效采纳。
技术“小改进”,解决安全与成本“大问题”
改进小组的效能,迅速在攻坚克难中显现。该公司聚焦电解铝行业核心风险,将员工的合理化建议转化为三个颇具代表性的技改项目:
在电解二车间,一条已投用10年的天车滑触线因设备老化,存在内衬磨损、绝缘子断裂等严重隐患,不仅维修成本高昂,更直接威胁生产与人员安全。改进小组评估后,决定将其升级为1600A工业级滑触线。利用6小时的停车窗口期,技术团队高效完成了拆除与安装工作。改造后设备运行稳定,故障率显著降低,当月即节约维修成本3.2万元。

改进前

改进后
在220kV户外变电站,设备长期受粉尘污染,在潮湿天气极易引发“污闪”,可能导致全厂停电,潜在损失巨大。供电车间员工提议采用喷涂RTV防污闪涂料的先进方案。项目由车间主任牵头,引进专业队伍实施作业。此举从根本上杜绝了绝缘子爬电闪络现象,每年可减少维保成本7万元,并大幅降低了高空作业风险。

改进前

改进后
在阳极组装车间,改进小组主动对照国家标准,识别出中频炉缺乏应急水源这一重大隐患。该公司迅速决策,从安全费用中列支8.9万元,紧急采购并安装了8立方应急水塔及配套冷却系统,为关键设备提供了可靠的应急冷却保障,有效防范了漏炉、火灾等恶性事故,间接规避了潜在损失12万元。

改进前

改进后
五项机制护航,构建可持续的安全内生动力
为固化项目成果,百矿铝业着力构建了五项长效机制:其中,常态化的“双向沟通机制”保障了信息畅通;“持续改进机制”确保每个事项闭环管理;“项目评估机制”则用量化数据驱动管理持续优化;便捷的“隐患排查机制”与“合理化建议机制”激发了全员参与热情。数据显示,自2025年9月该公司启动安全发展项目以来,累计奖励隐患上报367条,发放奖金1.56万元。
“安全不再是负担,已经成为可以创造效益的投资。”该公司安全副厂长康天虎表示。截至目前,该公司累计收到员工安全调查问卷超4600份,每月平均参与率保持在66%以上,全员安全意识与能力显著提升。
下一步,该公司将继续深化“全员改进”模式,将安全发展基因深度融入企业文化,致力于打造本质安全型企业的标杆,为行业高质量发展贡献实践样本。
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